立式管道泵故障及振動原因分析與解決方法-湖北省常州思复装备制造有限责任公司(H5网站)
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立式管(guan)道泵故障及振(zhèn)動原因分析與(yǔ)解決方法

一、故(gu)障設備概況

決定(ding)進行監測分析(xī):測定振動;評定(ding)振動嚴重程度(dù);診斷潛在的故(gu)障;提出有效的(de)排故措施。

二、振動實測數(shu)據及故障分析(xi)

1、振動實測(cè)表明:3V和4V測點振(zhen)動大。3V測點頻譜(pu)中,2*RPM頻率3570rpm分量的(de)幅值達16.51mmls峰值,而(er)1*RPM頻率分量的幅(fú)值僅為4.60mmls峰值。注(zhù)意:該葉輪的葉(ye)片數為2片,葉片(piàn)通過頻率BPF=2*RPM。

2、錘擊法測試結(jie)果:用錘擊法測(cè)試電動機,軸和(he)泵的自振頻率(lǜ)。4V測點的自振頻(pin)率測試頻譜表(biǎo)明:占優勢的自(zi)振頻率3780rpm,它與運(yun)行中☂️測到的頻(pín)譜的振動頻率(lü)分量3570rpm=2*RPM=BPF泵✊葉輪的(de)葉片通🚶過頻率(lǜ)(BPF)僅差210rpm或5.9%。此外,還(hai)有2009rpm軸✌️防護罩自(zì)振頻率。由于自(zì)振頻率3780rpm太靠近(jin)泵葉輪的🙇‍♀️葉片(piàn)通過頻💋率或泵(beng)轉速的二倍頻(pín)率3570rpm,極易激起泵(beng)系統共振。因此(cǐ),試驗用加固泵(beng)系統支承剛度(dù)☎️,改💔變系統自振(zhèn)頻率(調頻'),以避(bi)免發生共振。

三、故障處置(zhi)及效果加固方(fāng)案

對泵系(xì)統加固前後振(zhèn)動實測比較表(biao)明:加固後自振(zhen)頻率提高到3960rpm,提(tí)高了180rpm或4.8%,使之與(yu)BPF=2*RPM激勵頻率有效(xiào)地🏃🏻錯開🈲,避免共(gòng)振。3V測點💜振動總(zǒng)量從18.14mmls峰值減小(xiǎo)到5.99mmls峰值,減幅達(da)67%。2*RPM頻率3570rpm分🤩量的幅(fú)值從16.51mm/s峰👉值減小(xiǎo)到4.98mm/s峰值,減幅達(dá)70%。



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